一、引言
如今国内许多大型纺织厂如今都开始采用现代纺织机,以此来有效提升生产效率。但部分中小型纺织企业的纺织机,大多数还是属于二十世纪八、九十年代从国外进口,设备较陈旧,自动化水平不高。现在投入生产的设备,基本上实现了机电一体化,生产效率和产品质量都得到了极大的提高,但设备价格昂贵。为此,纺织机械自动化和变频调速引起广大工控界人士的关注。本文介绍变频器在某地毯厂用变频技术改造麻纺机械的成功范例。
二、地毯机的变频改造
传统的地毯机的整机电器控制结构较简单,自动化水平低,工人劳动强度大。在参考现代最新进口纺织机械的控制原理后,我们做了以下的改造:
选用一台三科SKI600系列变频器(带制动电阻),控制两台5.5kW主轴电机同步运转。用西门子LOGO! 24RC作为核心逻辑控制器,辅助以欧姆龙的光电开关、施迈赛的安全拉线开关、德国P+K接近开关等检测元件,控制全机的开机、停机、报警及满纱、落纱等操作。
1、调速的工作过程
纺机需要一个慢启、慢停,断纱、满纱的精确停车过程。
2、开机、停机工艺实现
电机在运转前需提示2s,用一个60分贝的蜂鸣器在开机前鸣叫2s,以提示操作工人把手退出针工作区。将启动频率设定为6Hz,适当提高启动转矩,同时把另一种功能即“S”曲线加入到启动过程中,解决直接启动中电机经常烧坏的问题,又防止了粗纱细节和断头的产生。
断纱停车、满纱停车或安全保护停车时,同样使用“S”曲线的减速过程。粗纱机停车还有一个特殊的要求,就是锭翼定位停,机器每次减速停车后锭翼都需停在同一个位置上,针退出布层,离布面3mm处(精度在1%内),以便操作工的操作。我们利用可编程输入输出端子和PLC编程,实现了这一技术要求关键点。
具体过程如下:在减速停车到设定频率6Hz时,利用可编程继电器输出一个信号给PLC,PLC判断信号后输出一个点动信号给变频器,保持6Hz低速运行一定时间。此时光电接近开关开始工作,检测安装在锭翼轮的位置检测点,检测输出开关量信号给PLC,轮旋转一周PLC计数一次,记数满两次后,PLC输出一个信号给变频器关断输出,同时电磁离合器动作。
3、变频点动实现
点动频繁是地毯机的又一特点,地毯机的点动只要按着点动按扭保持一定频率运行即可,这要求低速运行,并可在任意位置停车。
4、急停系统
在此次设备改造中,我们增加了许多功能:在设备前后各安装一个安全拉线开关,紧急情况下可人工使电机快速停下。我们选择了光纤式光电传感器作为检测断线用。断线后,线头飘过光电检测区域,光电开关动作,输出一个信号给PLC,PLC即发出警告并停机。
三、效果分析
该设备通过改造后投入运行,电机在运行保持稳定,毯面质量有了明显的提高,同时停机痕迹也没有再次出现了,而且通用变频器自身的安全保护系统相当完善,可以令设备的日常维护工作量大大减少。