现在随着社会的不断进步,一些工业设备厂家对变频器的需求也不断增加,但由于各厂的环境和操作等问题往往导致设备故障,这个时候很多工业厂家的第一个想法,肯定是先找一些做杭州变频器维修才能大大的减少企业的资金负担,下面小编来聊一下以前发生的一些变频器维修案例。
1.现场确定维修
去设备现场,维修一台160KW变频柜。
故障原因:启动GF接地保护。
解决措施:直接更换输出三只传感器。上电,等待面板显示正常后,启动变频器,变频器升速平稳,不再报接地故障,完成修复。
维修前告知:事先已经向客户了解了,设备运行情况,此变频器已长期不用。准备用时,启动报GF接地保护。对此我制定了维修方案,考虑很可能是传感器有问题,准备三只传感器,结果去后一战成功。大家说侥幸不侥幸?
2。寄修一台37kw变频器。
拆机检查:主回路IGBT,整流模块,充电电阻正常;三只霍尔,其中有一只霍尔连线插头与霍尔插座没有插到位,仔细检查发现插座插针【4根】整体倾斜,插座底部有受热变形的特征;线路板通电不显示。大家想一想,该如何下手啊?
分析一下:线路板不显示,主板一般应该没有问题【主板不易坏】,应该是开关电源有问题。现在开始检查,测量线路板各路输出电压与主控板开关量与模拟量给定电压,都没有,这说明了什么,开关电源根本没工作。
开关电源为啥不工作呢?无非有这么几种情况:1.没电;2.开关电源有短路的地方;3.开关电源有元器件开路【断路】的。
本着先简单再复杂的原则,先静态测量开关电源所有二极管,发现开关电源吸收与启动电路的二极管D13 开路【此二极管与电阻即启动电阻串联与一只无极性高压电容并联】。焊上一只新的二极管,送电面板显示,开关电源正常工作。
但是面板运行灯、停止灯、外控指示灯、外部频率给定灯不亮【此变频器是造纸用,是外部端子,外部电压0-10V同步控制】。怎么办呢?
分析:4只灯是共阳极接法,CPU通过一只三极管【PNP 基极】,集电极输出到一只芯片2003,2003输出控制运行灯、停止灯、外控灯与外控频率给定灯,发射极通过一只330欧电阻接5V电源。
导致四只不亮的因素有这么几种:1.三极管坏;2.2003坏;3.CPU坏;4.电源丢失;5.电路链路有连线断【比如穿孔 连线锈断】。
本着先简单再复杂的原则,测量三极管正常,集成电路测量较麻烦,先放过,测量4只发光管【灯】正常,再测量330欧电阻发现无穷大,致此原因找到,换上一只新电阻,上电检测,故障消失。测量三相输出电压与波形和保护均正常,至此线路板维修完毕。主回路就不介绍了,大家应该知道怎么做了。
接前面的变频器维修继续讲,恢复变频器。
先不给主回路送电,即变频器先不上电,先单独给线路板通530V直流电。上电显示正常,启动报SC,拆下线路板维修,先换3只IGBT管压降检测二极管【BYV26E】,检测三相输出波形,发现U相驱动电路下管输出波形异常有毛刺与杂波,更换电源两只电解电容不管用。拿到变频器上试试看,启动报SC,再修更换PC929与放大电路三极管,PC929外围保护电路的小贴片二极管与保护光耦。再试还报SC,看来U相波形有杂波与毛刺是问题的关键,怎么办呢?
线路板都检查遍了也没发现有什么其他异常,都想放弃了,正想换新版,再查查试试。在测量驱动电路输出波形时,即U相下管波形时,发现示波器探针轻触输出端子时,其波形杂波毛刺比较明显;用力按压探针时其波形效果略好,杂波变少,怀疑插座插针氧化接触不良【变频器使用环境差】;用刀片清理氧化层,又用烙铁重焊插座一遍。再次试机,还是报SC。所性把线路板U V W三相输出插座全部换新,再次上变频器通直流电实验,上电显示正常后,启动变频器频率缓慢上升,慢慢升到50HZ,不再报警,此故障修复。
此案例的故障原因,插座氧化接触不良。线路板空载不报警,带载报警即带模块,变频器不送电只给线路板送直流电,启动就报警。
结束语:接触电气工程多年,我见识过各种各样的变频器维修案例,只有自己不断的成长,才能给客户最快速的解决任何问题。