山东某地煤矿斜井提升机当前采用绕线式电机转子串电阻调速系统,存在以下问题:
设备可靠性低:接触器频繁动作导致触头氧化,故障率高。
控制精度差:减速/爬行阶段速度不稳定,停车位置不准确。
能耗大:转子串电阻导致转差功率浪费,低速时能耗尤为突出。
机械冲击大:有级调速造成电流冲击和机械振动,影响安全性。
全频率恒转矩控制:实现0~50Hz平滑调速,提升运行稳定性。
节能降耗:消除电阻损耗,综合节能预期≥30%。
安全升级:整合液压制动与变频制动,确保紧急停车可靠性。
操作兼容性:保留原有操纵杆多挡速度控制模式,降低工人学习成本。
核心设备选型
变频器:选用三科SKI600系列高性能变频器(预留20%容量裕度)。
制动单元:配置能耗制动单元+制动电阻,处理再生能量(占运行时间10%)。
电机改造:绕线式电机转子绕组短接,适配变频驱动。
系统整合设计
制动协同:
液压机械制动器受变频器频率到达信号控制(设定值2Hz)。
起动时频率≥2Hz自动释放液压制动;减速至≤2Hz或急停时立即抱闸。
速度控制:
通过变频器多段速功能(X1/X2/X3)实现低、中、高三挡调速。
正反转由FWD/REV端子控制,保持原有操作习惯。
参数配置(关键设置)
E-01:1(运行指令来源=端子) E-02:0(频率指令来源=多段速) F-09/F-10/F-12:10.0/30.0/50.0Hz(低/中/高速度设定) E-28/E-33:2.00s(加减速时间)
注:完整参数参照SKI600系列说明书,根据现场负载微调。
设备安装与接线
拆除原转子串电阻柜,短接电机转子绕组。
安装变频器、制动单元及电阻箱,保留液压制动系统。
操作台信号线接入变频器控制端子(FWD/REV/X1~X3)。
调试与验证
空载测试:验证各挡位速度、正反转及制动协同功能。
负载测试:
模拟重车工况,检查加速/减速曲线是否平滑。
紧急制动测试,确保液压制动响应时间≤0.5s。
操作培训
针对自动/手动模式切换、故障复位等场景培训操作人员。
强调减速阶段制动电阻的温升监控要点。
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改造前 |
改造后 | 提升效果 | ||||
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降低约30%以上 |
年节省电费显著 |
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月均2~3次 |
预计下降约80% |
减少停产损失 |
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±1.5m |
±0.3m内 |
提升装卸效率 |
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接触器定期更换 |
仅需常规变频器维护 |
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第1周:设备采购与电机改造。
第2周:变频系统安装与静态测试。
第3周:带载调试及操作培训。
第4周:试运行验收,参数优化。
安全冗余:保留液压制动作为最终保障,避免单一故障点。
过载保护:设置变频器转矩限制(E-23=100%),防止加速过流。
应急预案:若变频器故障,可临时切换至原工频系统(需提前保留线路)。
本方案通过使用SKI600通用变频器彻底解决传统系统的能效与可靠性问题,预计6个月内收回投资成本。后续可扩展加装能量回馈装置,进一步降低能耗。