在安徽某地的一家老水泥企业中,由于该企业的送风系统采用的是机械立窑送风系统,这是一种通过采用调节导风板开度的后向机械调节方式,来满足烧结时不同的风量消耗。但这种操作模式的缺点显而易见:
1.电能浪费严重;
2.调整精度差;
3.启动电流对电网影响较大;
4.电机、风机转速高,负荷强度大;
5.启动时机械冲击大,设备使用寿命短;
6.噪音大,粉尘污染严重等。
改造后的变频送风系统是在保留原送风系统的基础上,增加一套与原回路并联的变频回路,形成双回路可切换控制系统,并在窑炉上安装变频调速装置,通过调节电机(风机)转速来调节烧结所用风量。其特点:
1.节能效益显著(由于电机消耗的功率与电机转速的三次方成正比,改造后电机大部分时间运行在35-40Hz左右,可以满足用气需求,节电率在20%以上);
2.具有软启动功能,降低负荷强度,延长设备使用寿命,启动电流小,相当于增加电网容量;
3.风量调节准确方便;
4.不需要旁路通风来减少水泥粉尘污染等。
在水泥制造行业,一些大功率、连续运行的设备的高功耗是水泥制造成本高的重要因素。据统计,电力成本约占水泥制造总成本的30%。因此,需要对相应的高电耗设备进行一些技术节能改造,利用节能效果降低水泥的制造成本,提高运营中的利润率和市场竞争力。