目前我国货运码头的皮带保送机在码头装船范畴大量运用。由于诸多缘由,运用中相当长时间都处于空载或轻载运转状态,电能糜费严重。如运用变频调速技术,可减少电能糜费,同时也能处理大功率皮带保送机的启动艰难问题。
基于此,给*码头的下行皮带运输机调速选择使用变频控制柜。除了具有杰出的调速性能,还具有十分明显的节能效果,实验数据显现,该产品一年总节电量为313200度,为企业节约电费31.32万元,是港口码头企业技术改造晋级和产品更新换代的理想调速安装。
推下行皮带机变频改造计划计划
本次的计划,主回路主要由用户开关QF,变频器输入主断路器QF1,缓冲接触器KM4,主回路接触器KM1,LCL滤波器,整流单元,逆变单元以及输出电抗器几局部组成。
系统主回路原理图
运转监测状态
启动波形:皮带机空载启动,从输出转矩曲线判别,皮带机中止时由于皮带机存在惯性,电机处于临界发电状态。
增加直流制动皮带中止时监测波形
停车波形:停机时增加了直流制动,停机采用平安停机SS1指令,在100%转矩制动后,逆变输出持续10s转矩坚持。在100%流量4000t/h时停机稳定,不存在下溜状况。
助力“碳中和”,用数听说话
1、直接效益
由现场皮带机运转数据不难看出,根本处于1000t/h流量时,电机就处于发电状态,发电功率随着负载增加而增加。
依据目前运转状态,大连港矿石码头4号堆场BC44号皮带机年运转300天,12小时工作制。满载80%,半载20%工作时间。能够产生的直接效益为:
300x12x80%x100x1+300x12x20%x35x1=31.32万元
(电费依照1元/kW.h)
注:以上计算以实践工况为准,仅供参考。
2减少污染排放
总节电量313200度,相当于节约了125.28吨规范煤,同时减少污染排放85.2吨碳粉尘、312.26吨二氧化碳(CO₂)、9.4吨二氧化硫(SO₂)、4.7吨氮氧化物(NOx)。
3间接效应
降低机械冲击
过大的冲击转矩常常形成电动机转子笼条、端环断裂和定子端部绕组绝缘磨损,招致击穿烧机;转轴扭曲,联轴节、传动齿轮损伤等。
降低电网冲击
过大的起动电流(空载起动电流可达额定电流的4~7倍,带载起动时可达8~10倍或更大),会形成电网电压降落,影响其他用电设备的正常运转,还可能使欠压维护动作,形成设备的有害跳闸。同时过大的起动电流会使电机绕组发热,从而加速绝缘老化,影响电机寿命。
软中止能够降低对消费设备形成冲击
起动过程中的受力突变常常形成消费设备(皮带)缩短运用寿命;影响传动精度,以至影响正常的过程控制。
在码头的下行皮带机上采用通用变频器后,既保证了皮带机运转稳定,又将下行皮带机这种特殊负载产生的能量反应回了电网,同时也处理了皮带机运转中的软启动、软中止问题。能够大大进步皮带机控制的自动化水平,降低现场的维护工作量,给港口、码头号企业带来可观的经济效益。