某钢铁厂。能够生产700多个品种、25000多个规格的钢材产品,并通过了ISO9002质量体系认证,船用钢通过9国船级社认证,石油管通过API认证。2006年鞍钢将形成以汽车板、家电板、集装箱板、管线钢、冷轧硅钢等为主导产品的1600万t钢精品板材基地。
一、项目应用背景
炼钢2#转炉一次除尘风机原来采用液力耦合器调速,运行中发现存在如下问题:采用液力耦合器时,在低速向高速运行过程中,延迟性较明显,不能快速响应,同时这时候的电流较大,如整定不好会引起跳闸,影响系统稳定性。 后经研究决定使用变频器进行节能。
1、液力耦合器本身控制精度差,调速范围窄,通常在40%~90%之间。
2、电机直接启动时,冲击电流较大,影响电网的稳定性。
3、在高速运行时,液力耦合器有丢转现象。
4、液力耦合在调速运行时产生机械损耗和转差损耗,效率较低,造成电能浪费。
5、液力耦合器工作时通过一导管调整工作腔的充液量,从而改变传递扭矩和输出转速来满足工况要求;
因此,对工作腔及供油系统需经常维护及检修。液力耦合器经过一段时间使用,维护比较麻烦。 因为当液力耦合器出现故障时,无法再用其他方式使其拖动的风机继续运行,必须停机检修。 而且耦合器运行时间稍长,就会严重漏油,对环境污染大,地面也被油严重污蚀。
同时风机和电机的运行噪声大,达到90dB左右,严重影响操作人员的身体健康。
由于液力耦合器自身的技术特点,不能很好地满足生产与节能的要求,公司于2003年底进行了
一、变频改造,系统参数如下:
电动机:Pe=2000kW,Ue=10000V,Ie=135A,Cos?0.86,n=1486r/min,电机效率Km=0.96;
变频器:变频器,效率Kv=0.97,Ue=6000V;
液力耦合器:额定功率2000kW;额定输入转速:1500r/min;
调速范围:(0.20~0.97)输入转速。
方案中保留了电动机的直接起动回路,变频器(6kV)与直接起动(10kV)的转换由电动机的星角转换装置实现。
二、改造后节能效果
吹炼时,改造前电动机实测平均负荷电流为115A,电机消耗平均功率为1712kW;
改造后电动机实测平均电流为100A,电机消耗平均功率为1489kW,减少了223kW。
非吹炼时,在其余生产阶段,风机运行速度为380r/min,改造前电机运行电流为40A,功率为595kW;改造后电流为10A,功率为148.9kW。
三、改造后节约电能和电费:
生产一炉钢吹炼期间节约电能74.3kW-h,非吹炼期间节约电能148.7kW-h,节省的电能为223kW-h。每天生产30炉,每天节约电能为6690kW-h。每天炼钢的等待时间节省电能1784.4kW-h。变频改造后一台风机一天节省的电能为8474kW-h。变频改造后一台风机一年节省的电能为279.6万度,按每度电0.39元计,共节省109万元。
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