说到风机和水泵的节能技术改造,人们会想到采用变频器(以下简称-VFD)的变频调速技术。但是,当设备的工况比较稳定时,是否有必要采用变频调速技术实现节能技术改造,答案是否定的,下面是一个这样的例子。
设备概述
某地公司的污水处理站有四台罗茨鼓风机,具体参数如下:
罗茨鼓风机型号:3l 22 WG;;额定转速:2000转/分钟;供气量:5.5m 3/min;;配Y132M-4,1500r/min,7.5kw三相380v鼠笼式异步电动机,V带传动,额定电流15.4A
注:由于电机铭牌上没有标明cos¢和η的值,所以习惯上取COS ¢ = 0.85和η = 0.85。
这四台罗茨风机分为两组,一台备用,一台使用,可以常年连续运行(即两台罗茨风机常年连续运行)。它们分别向两组容积为120吨的分解槽中的好氧菌供气,目前工作电流为AC395v和13A(实测)。由于公司生产设施未取得GMP认证,未充分开发,污水处理能力明显不足。
从以上实测运行数据可以看出,一方面,设备处于稳定的轻负荷状态;另一方面,由于污水量不足,很有可能在分解池内的爆炸容积处出现过量供气(虽然过量供气对好氧菌无害,但白白耗电)。因此,经公司批准,我们开始进行节能改造。在方案制定阶段,要求质检部门详细计算污水站污水处理过程中的耗氧量,发现当时未投产时污水池气爆仅为0.3m3/min(最小值),投产后污水池气爆为3.7 m3/min,远小于5.5m3/min。可以看出,目前定值为5.5m3/min的供气设备可以大大减少当时公司污水分解池的爆炸气体供应量。因此,通过适当地重新配置小于5.5 m3/min的供气设备,可以有效地降低功耗。一方面,当时一台罗茨泵的价格在18000元左右;另一方面,投产后污水池的吹胀量也接近5.5 m3/min(要有一定的过剩供应能力,以保证好氧菌的活性)。因此,决定保留该设备,并进行适当的改造。
节能潜力
首先,在此需求的前提下,根据GB12497《三相异步电动机的经济运行》强制性国家标准实施监督指南的要求,对电动机的经济运行功率值进行配置和校核,其计算如下:
当送风量最大和最小时,送风设备所需轴功率为:
最短时间;PL = [0.45+0.55( )2]Pe (3.2-1)
=[0.45+0.55( )2 ]*7.5
≈3.4千瓦
当安全系数为1.2时,爆炸泵的实际功率为:
3.4 * 1.2≈4.1千瓦.(3.2-2)
最长时间;PL =[0.45+0.55( )2]Pe
=[0.45+0.55( )2 ]*7.5
= 5.24千瓦
当安全系数为1.2时,爆炸泵的实际功率为:
5.24 * 1.2 = 6.3千瓦.(3.2-3)
式中:PL——电动机的经济运行功率(kW);
PE——原电机功率(kW);
q——风机的实际流量(m3/min);
QN——风机的额定流量(m3/min);
0.45/0.55-运行系数;
实际可实现的节能能力是:
从电机功率公式(轴功率)p= UICos¢得到P/= UICos ¢, UICos¢是电能提供的有功功率,据此可以计算出电机的电能消耗如下:
最短时间:W= t
=( )*1
=4.8(千瓦时)(3.2 -4)
最大时间:W= t
=( )*1
=7.4(千瓦时)(3.2-5)
改造前的电力消耗如下:
P= UICos:
= *395*13*0.85*0.85
= 6.4千瓦
也就是6.4*1.2≈7.5kw (3.2-6)
W= t
=( )*1(暂不计入备用余量)
=7.5(千瓦时)(3.2-7)
其中:t-time(小时);
η-电机效率(0.85);
w——电能(千瓦时);
p-电机轴的输出功率;
这个计算至少说明了三个问题:一是说明厂家对供气设备的功率配置基本合理,但配套设备对于目前的工艺条件来说过大,使得设备负荷偏轻;第二,从这里证明原来爆炸系统设备不需要更换(替换)的结论是正确的。事实上,无论现在还是未来,满负荷生产后的污水处理能力都在最大限度之内。第三,在其改造中确实有节电的潜力。当两台供气设备年运行小时数为两台*24小时*365天时,用电量应该是可观的,效益就不用说了。
该罗茨鼓风机的最大年节电能力为:
W=2*(7.5-4.8)*24*365= 47304kwh(3.2-8)
以当时公司综合电价0.87元/千瓦时计算,每年节约47304 * 0.87 = 41154元/年。
当然,为了使爆炸系统有更广泛的应用范围,避免供气不足或频繁修改,工作点不能设定在最小处理能力,因此实际节电会小于上述计算值。
实施计划
变频调速控制
方法是在现有设备上增加VFD,可以使电机实现随罗茨鼓风机负载变化的功率输出,增加流量变送器后实现精确跟踪,适用范围广。国内外有很多成功的例子可供参考。改造前几乎不需要测试,技术改造成功率高,节电效果也最理想。但改装维护复杂,改装技术要求高,改装资金最多。购买7.5kw四台VFD约13000元(国产),整个技改费用约20000元(含人工费)。资金投入大,回收周长(大概需要一年时间回收技改成本)。
将电机改为△启动和Y运行的特殊运行模式。
(1)、适用于速度选择和计算:
从罗茨风机的工作原理和爆炸需求的介绍可以看出,该泵的出口流量可以大大降低,并且该泵的出口流量与其转速、泵输入轴的功率和单位排气量成正比,是一种容积式空气泵。因此,从上述数据可以推断出,风机每转的送风量为:
考虑到公司投产后的需求,取最大爆炸性气体量,储备20%;
罗茨风机转速应为:
(2)检查罗茨风机的轴输入功率;
将电机改为△启动,Y运行后,从△/Y降压启动方式的原理可知,电机功率也会下降很多,是否适合罗茨风机1614r/min时的运行要求?
对于配套电机,虽然△启动Y运行后其轴的输出功率小了很多,但其铁芯提供的电磁功率可以达到7.5kw,也就是说我们可以把电机放在需要的功率点,前提是电机的相电流不大于8.8A,如果可行,电机运行方式不再是标准的△启动Y运行方式,而是△启动Y降压调速运行方式(如图2);所以它的运行速度会略低于1480r/min。即当电机运行方式改为△启动,Y运行为特殊运行方式时,其轴输出功率应能满足Y接线方式下的要求,相电流不大于8.8A,转速满足罗茨鼓风机1614r/min的要求且稳定,绕组不过热等。,否则无法正常运行。
计算罗茨鼓风机轴功率需求的相应公式如下:
N = δ Pq/12240η η =(保持D2L/12240ηη)⊿Pn (3.2-11)
在这个公式(3.2-11)中,[(兀D2L/12240η η) η p]是这个泵型的制造常数,大约是一个不变量(η p会因转速的变化而略有不同),所以变量只有N和N,所以这里[(兀D2L/12244)
N = g n(3.2-12)
因此,可用:
修改前后的关系可以表示为:g=N7.5/ n 7.5。
G=N变化/n变化
比较两个公式:n变化=N7.5 n变化/n 7.5
替代值:(3.2-13)
一般情况下,牵引电机的额定功率应大于机械负载所需的功率加上安全系数。因此,如上所述,技术改造后配套电机的功率如下:
6.05千瓦* 1.2 = 7.26千瓦(3.2-14)式中:n 7.5——罗茨风机所需的当前输入轴功率(7.5 kW);当转速从N变为N时,罗茨风机所需的输入轴功率(kW );7.5-当前泵轴转速(2000转/分);
N change变化时泵轴所需的转速(r/min)kw;
G -泵型制造常数;[d2l/12240μ)⊿p]= g;
δP-罗茨风机进/出口压差;
q-泵废气流量;
η-分别为容积和机械传动效率;
电机的安全系数为1.2;
罗茨风机的转速只有1614转/分。因为带传动,在选择合适的传动比(< 1480 r/min)后仍可使用,但电机绕组会过载(在13A测得),所以不能使用。好在这个标定量是在最大污水处理量,电机可以恢复原来的运行模式,所以原来的电机还是可以用的。同理,我们可以计算出最小排污量的相关量。
实际修改
因此,电机绕组Y接线方式相电流为8.9A A时对应的VFD罗茨风机实测转速,基于水箱内实际送风效果,考虑罗茨风机低速时内部间隙的流量损失,确定罗茨风机转速为1200r/min。改造后测得电机电流为8.7A,接近绕组额定电流,所以Cos¢(实测值为0.89)也与改造前相当。从而将7.5kw的三角形接法电机成功改造为Y型接法电机,大大降低了电机的功率,达到了省电的目的。
这里要补充一点,电机转速并没有下降太多,所以它的散热不是问题。
由于篇幅原因,前面已经定性分析了实际节能情况,这里就省略数据了。
技术改造工程于去年3月完成,耗时10天。整个装修只花了2000多块钱(才500多块),是VFD的十分之一。现在已经投产四年半了,当初确定的排气量,到今天生产基本正常后,仍能合格用于污水处理所需的供气。就维修而言,不增加工作量和成本,而是节省了四套轴承(每台机器一套),即一套由两年左右改为四年半不用更换。
摘要
这个例子说明,节能的不仅仅是变频调速。如果采用变频调速,可以节约能源。但由于设备工况相对稳定,连续运行多年,节能效果和经济性会大打折扣。因此,在确定设备节能技术改造方案时,要充分了解和分析设备当前的实时运行状态,尽量选择经济、简单、有效的方案,并留有一定的变动余地,避免效果不佳或频繁变动。